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LF为低原纤化天丝,介于G100和A100之间,纤维纺织企业特性可以较好,我公司通过近期在生产LF9.8tex纱时,自络接头强力只能自己达到原纱强力的56.9%,低于其他公司80%的内控管理标准,为此需要我们国家进行了分析技术研究攻关。静电纺丝机注意事项: 由于本机器是研发的中试静电纺丝机,纺丝时间不应超过 4 小时;纺丝完毕后应立即清 理纺丝机舱体,保持舱体内整洁。
LF为低原纤化天丝,介于G100和A100之间,纤维纺织特性较好,我公司近期在生产LF9.8tex纱时,自络接头强力只能达到原纱强力的56.9%,低于公司80%的内控标准,为此我们进行了技术攻关。
一、原因分析
对 lf9.8 tex 纱的接头质量进行了现场检测。结果表明,接头部分比原纱略小,解捻不足,部分接头的接头部分较短。组织车间工作人员分析影响联合质量的因素,包括:
(1)捻接工艺设置不合理:退捻时间和捻接时间设置不当、气压不足、捻接长度短等。
(2)设备进行保养工作不到位:大、小吸嘴堵塞;捻接器卡顿、剪刀不锋利,张力器挂花等。
(3)运转操作及清洁:找头失误多,纱头未放入吸纱盘,大小吸嘴、捻接器、张力器、电清挂花等。
(4)其他: 筒纱成型不好,温湿度控制不当,不宜先使用。
二、要因确认
对影响LF9.8tex纱捻接强力的可能性因素逐一进行排查,确认的主要影响因素有:
(1)捻接工艺进行设置一些不合理:退捻时间偏短、加捻时间相对偏长;捻接长度偏短、压缩以及空气环境压力水平偏低(0.60-0.70Mpa)。
(2)设备保养不到位:捻接器卡顿,剪刀不锋利。
三、整改措施
(1)彻底清洗机器,优化拼接工艺参数,使用大型解捻管,解捻时间由0.5 s 调整为0.75 s,扭转延迟时间由0.5 s 调整为0.68 s,扭转时间由0.12 s 调整为0.07 s,扭转时间由0.5 s 调整为0.07 s,拼接长度由位置2改为位置4.5,压缩空气压力由0.68 mpa 增加到0.80 mpa。
优化捻接工艺后,接头进行平均一个强力由原来180.6cN提高到229cN,平均提高接头具有强力由原来原纱强力的72.4%提高到92.5%,最低需要强力由原来116.7cN提高到180cN(见表1),捻接失误发生率由公司原来是4.2%降低到1.4%,捻接头的外观设计质量问题得到发展明显可以改善(见图1)。
图1 捻接工艺参数进行优化教学效果
(2)对设备进行维护保养,重点清洗吸嘴尺寸、张紧装置、检查吸嘴尺寸位置、解捻管位置、剪刀锋利度。